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  • 一種甲酸脫水工業(yè)化制備高純一氧化碳的方法

    文檔序號:9364535閱讀:3223來源:國知局
    一種甲酸脫水工業(yè)化制備高純一氧化碳的方法
    【技術(shù)領(lǐng)域】
    [0001] 本發(fā)明涉及一種高純一氧化碳制備方法,更具體地說,本發(fā)明涉及采用甲酸在濃 硫酸脫水條件下工業(yè)化制備高純一氧化碳。
    【背景技術(shù)】
    [0002] -氧化碳作為重要的有機化工原料,可用于制備如氨、光氣以及醇、酸、酐、酯、醛、 醚胺、烷烴和烯烴、各類均相反應(yīng)催化劑、以及提取高純鎳等。高純度(99.99%) -氧化碳 主要用于半導(dǎo)體領(lǐng)域芯片的刻蝕、在多晶態(tài)鉆石膜的生產(chǎn)中、為化學氣相沉積工藝過程提 供碳源、用于醫(yī)藥中間體、標準氣配制、一氧化碳激光器、環(huán)境監(jiān)測和科學研究等領(lǐng)域。
    [0003]目前,一氧化碳的制備方法主要有:在鋼鐵行業(yè)中,采用焦炭大規(guī)模生產(chǎn)焦爐煤氣 (含有一氧化碳),來用于金屬還原,但是該方法生產(chǎn)的焦爐煤氣中一氧化碳含量較低,其 它雜質(zhì)組分較多,在此基礎(chǔ)上提純到高純> 99. 99%的一氧化碳是非常難的;甲酸在催化 劑條件下,也可制備一氧化碳,但是該方法存在的問題就是成本較高和甲酸轉(zhuǎn)化率較低,并 且過程中會產(chǎn)生氫氣,不能絕對除去;在實驗室,采用將甲酸滴入濃硫酸中,制備一氧化碳, 該方法制得的一氧化碳純度相對較高,但是無法大規(guī)模生產(chǎn),也不能連續(xù)生產(chǎn),并且產(chǎn)生的 廢酸不易處理;日本專利(JP2011051852A)公開了一種甲酸在濃硫酸條件下脫水,工業(yè)化 制備一氧化碳的方案,實現(xiàn)了硫酸的循環(huán)使用,解決了廢酸排放問題,但是該方案需要在高 溫條件(210°C)下對稀硫酸進行蒸發(fā)濃縮,這就造成了生產(chǎn)成本的提高和對設(shè)備材質(zhì)要求 的提高,并且該方案得到的一氧化碳純度僅為96. 1 %。
    [0004] 因此,目前使用甲酸濃硫酸制備一氧化碳主要存在設(shè)備不能連續(xù)進料、出料,生產(chǎn) 成本高,得到的一氧化碳純度較低。

    【發(fā)明內(nèi)容】

    [0005] 因此,本發(fā)明的目的是提供一種工藝流程短,投資少、節(jié)能、環(huán)保、適合于安全穩(wěn)定 連續(xù)生產(chǎn)的工藝流程,生產(chǎn)99. 999%高純度CO產(chǎn)品。
    [0006] 申請人已經(jīng)開發(fā)出一種方法,其借助本發(fā)明的方法可以達到前述目的,該方法將 在下文中進行詳述。
    [0007] 本發(fā)明涉及一種甲酸脫水工業(yè)化制備高純一氧化碳的方法,在該方法中,無需將 廢酸、廢水丟棄,而是將廢酸進行減壓濃縮后,再繼續(xù)循環(huán)使用,避免了廢棄的稀酸對環(huán)境 的污染。同時,由于反應(yīng)過程不可避免地產(chǎn)生酸性廢水,本發(fā)明將這些酸性廢水中和之后, 收集,作為冷凝介質(zhì),繼續(xù)參與整個生產(chǎn)過程中的冷卻操作中。
    [0008] 在減壓濃縮操作中,采用壓力為-0? 088MPa、溫度為161°C下很好地將稀硫酸進行 濃縮,在成本上比單純地常高溫壓蒸發(fā)要低,并且常壓高溫蒸發(fā)對設(shè)備材質(zhì)要求較高。
    [0009] 同時,在實驗研究的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)甲酸脫水反應(yīng)所需要的濃硫酸的濃度為80%~ 98 %時,反應(yīng)很激烈,因此硫酸選擇濃度為80 %,無需像現(xiàn)有技術(shù)采用濃度為93 %以上的 濃硫酸,這就很好地降低了反應(yīng)進行的苛刻程度,使得在減壓濃縮操作中成本就大幅下降, 并且對于使用的設(shè)備材質(zhì)的要求也降低。
    [0010] 本發(fā)明涉及到的化學反應(yīng)式為:
    [0011]
    [0012] 更確切地,本發(fā)明涉及一種甲酸脫水工業(yè)化制備高純一氧化碳的方法,其至少包 括以下步驟:
    [0013] (1)脫水反應(yīng):將84%~90%甲酸滴入脫水反應(yīng)器中的80%濃硫酸中,共熱, 75~80 °C發(fā)生脫水反應(yīng);
    [0014] (2)-氧化碳收集:將步驟⑴中的產(chǎn)物,經(jīng)除沫、堿洗、除去游離水后,再經(jīng)純化、 干燥,收集一氧化碳;
    [0015] (3)稀硫酸濃縮:步驟⑴中,產(chǎn)生的稀硫酸,經(jīng)預(yù)熱后進行減壓濃縮,在壓力 為-0. 088MPa、溫度為161°C下進行蒸發(fā),減壓濃縮得到80%濃硫酸,冷卻到70~80°C,再 次進入步驟(1)中的脫水塔參與脫水反應(yīng),循環(huán)使用;
    [0016] 中和反應(yīng):步驟(2)和步驟(3)中產(chǎn)生的酸性水,經(jīng)堿液中和,當pH為7~8時, 冷卻,再次作為冷卻介質(zhì)進入步驟(2)和(3)中循環(huán)使用。
    [0017] 步驟(1)中,將84%~90%甲酸用計量栗以一定的速度分三路同時滴加到裝有 80 %的濃硫酸的脫水反應(yīng)器脫水塔塔盤中,所述一定的速度,由參與反應(yīng)的甲酸與濃硫酸 的重量比決定的。甲酸與濃硫酸共熱反應(yīng)所需要的熱量一部分由稀硫酸減壓濃縮單元的余 熱,另一部分是反應(yīng)過程中放熱來提供。
    [0018] 優(yōu)選地,脫水反應(yīng)溫度為75~80°C,反應(yīng)時間為84%甲酸256Kg/h;
    [0019] 優(yōu)選地,甲酸與濃硫酸的重量比為1 : 2,甲酸滴加速度為84%甲酸256Kg/h;
    [0020] 步驟(2)中一氧化碳自脫水塔上升經(jīng)該脫水塔頂部和堿洗塔中的絲網(wǎng)除沫器除 沫后進入堿洗塔,中和一氧化碳氣體中飽和酸性水蒸汽,中性一氧化碳再經(jīng)冷水機除去一 氧化碳中的游離水。一氧化碳再經(jīng)純化、干燥后,經(jīng)壓縮機進行充瓶。
    [0021] 所述純化主要利用變溫吸附純化器實現(xiàn)的,包括以下三個步驟:
    [0022] 1)、吸附過程:將再生好的A組純化干燥通入一氧化碳,壓力為L5~I. 6MPa、流 速為100m3/h,工作8h;A組純化干燥器自動切換到B組純化干燥器工作;
    [0023] 2)、加熱再生過程:在0?IMPa~0?2MPa、5m3/h條件下,向A組純化干燥器通入經(jīng) 電加熱器加熱的一氧化碳,進行再生,出口溫度達到200°C時,停止加熱;
    [0024]3)、冷吹過程:向(2)中的A組純化干燥器中通入常溫一氧化碳,出口溫度達到室 溫時,停止冷吹,自動切換到B組純化干燥器工作;
    [0025] 所述A、B兩組純化干燥器循環(huán)交替工作,重復(fù)上述過程。
    [0026] 優(yōu)選地,脫水反應(yīng)器脫水塔頂部的絲網(wǎng)除沫器材質(zhì)為聚四氟乙烯、陶瓷填料、玻璃 填料中的一種,堿洗塔中的絲網(wǎng)除沫器材質(zhì)為S30408材料。
    [0027] 優(yōu)選地,在冷凝除去游離水階段,冷水機工作溫度為2~3°C。
    [0028] 收集到的一氧化碳純度不小于99. 99%,優(yōu)選地,其純度為99. 999%。
    [0029] 步驟(3)中,是對脫水反應(yīng)產(chǎn)生的稀硫酸減壓濃縮,回收再利用,從而避免了產(chǎn)生 的廢酸對環(huán)境的不利影響。將稀硫酸預(yù)熱到ierc后,再對其進行減壓濃縮,得到濃度為 80%的硫酸,冷卻,繼續(xù)參與脫水反應(yīng),由此可見本發(fā)明實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)工藝以及對濃硫酸 的循環(huán)利用。并且該步產(chǎn)生的余熱可以作為脫水反應(yīng)中所需熱量來源,很好地實現(xiàn)了能量 的循環(huán)利用。
    [0030] 在減壓濃縮單元操作中,優(yōu)選地,該操作條件為-0. 088MPa、161°C。
    [0031] 由于本發(fā)明使用的硫酸濃度為80%,并且濃縮溫度相對較低,這就降低了對所需 設(shè)備材質(zhì)的要求。本發(fā)明中,稀硫酸減壓濃縮預(yù)熱器和減壓濃縮器的材質(zhì)為搪瓷、石墨、聚 丙烯。
    [0032] 在整個生產(chǎn)過程中不可避免地會產(chǎn)生酸性廢水,如果直接排放,勢必會造成對環(huán) 境的極大危害,對此,本發(fā)明采用將其收集中和后,作為冷卻介質(zhì)參與到生產(chǎn)中需要冷卻的 操作中。
    [0033] 中和反應(yīng)中堿液的成分為無機堿,優(yōu)選地,為NaOH的水溶液。
    [0034] 本發(fā)明采用連續(xù)生產(chǎn)工藝,循環(huán)使用濃硫酸,經(jīng)試驗探索后,確定參與反應(yīng)的硫酸 的濃度為80%,這些對于本發(fā)明生產(chǎn)成本的降低具有顯著的意義。
    [0035] 在稀硫酸濃縮階段,包括日本專利(JP2011051852A)在內(nèi)采用的是常壓高溫濃 縮,本發(fā)明采用的是減壓濃縮,現(xiàn)對二者成本做一比較。
    [0036] 以本發(fā)明中,65~70%的硫酸濃縮到80%的硫酸、800Kg/h為例,按設(shè)備每年運行 8000h、電價 0? 72 元/kW?h計。
    [0037] 表一硫酸常、減壓濃縮成本比較
    [0038]
    [0039] 由以上比較可以看出,本發(fā)明采用的減壓濃縮具有顯著的成本優(yōu)勢。
    [0040] 此外,本發(fā)明采用連續(xù)進料、連續(xù)生產(chǎn)工藝,與實驗室采用的間斷生產(chǎn)工藝相比在 濃硫酸的消耗量上具有顯著優(yōu)勢。本發(fā)明由于對硫酸進行減壓濃縮后,循環(huán)使用,大大降低 硫酸的消耗量,降低了硫酸的購買成本。
    [0041] 下面以本發(fā)明生產(chǎn)IOONm3A,原料甲酸205Kg,耗量98%硫酸200Kg/h為例,對二 者成本進行比較。按設(shè)備每年運行時間為8000h、硫酸購入價6000元/t計。
    [0042] 表二不
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